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西蒙斯圆锥破碎机油温高原因分析及解决办法

2023-02-23

 原因分析及解决方法
西蒙斯圆锥破碎机在正常启动和运行时,润滑油温度偏高,导致设备无法正常运行。润滑油温度高的原因有很多。根据设备的运行环境、故障现象等实际情况,笔者总结油温偏高的原因及解决方法如下:
2.1 正常油温设定
设备建议温度报警设置为60℃。设备运行条件不同,报警值视实际情况而定。冬夏季节,由于环境温度差异较大,应相应调整报警值。设置方法是在破碎机正常运行时,连续几天观察记录回油温度。一旦温度稳定,稳定温度加上6℃就是报警温度值。根据现场环境和操作条件,西蒙斯圆锥破碎机的正常油温应保持在38~55℃,最佳操作温度应在38~46℃范围内。
2.2 油温高、温升快的故障情况
西蒙斯圆锥破碎机的起始温度为35℃。运行后,温度迅速上升,升至60℃以上约2小时。没有稳定的趋势。设备无法正常运行。如果继续启动,会损坏设备而被迫停机,严重影响生产。

2.3 原因分析及解决方法
通过对西蒙斯圆锥破碎机逐项拆解检查分析,油温高、温升快主要有以下原因造成:

(1)回油管堵塞,造成润滑油循环不畅,回油量少(正常回油量应在半管以上),油温高。检查回油管是否畅通。如果回油管被合金块堵塞,应查明合金块的来源,疏通回油管,排除影响油温高的因素。

(2)检查润滑油是否失效(设备运行后润滑油的正常使用寿命为2000h,应更换)。检查分析油液中Cu、Fe、水分、粉尘的含量和粘度指数。如果油中Cu、Fe含量超标,说明设备内部存在异常磨损,如油中水分、灰尘超标。找出油中有水和灰尘的原因。如果润滑油变脏或失效,应及时更换润滑油,消除影响油温高的因素。

(3)拆开检查碗形瓦面与主轴体的接触情况。发现球形瓦片接触面积大,接触不良。原因分析:由于主轴体使用寿命长,外缘球面磨损严重,已磨至下部球面非接触面台阶,导致内缘非接触球与球面接触磨体和碗形瓦,导致油温升高。

处理措施一:更换主轴,刮磨碗形瓦 处理措施二:对碗形瓦内缘进行加工,保证不接触主轴体内缘,刮磨磨碗形瓷砖

(4)拆开检查偏心套与主轴的接触情况。发现偏心套与主轴接触不良,偏心铜套上部有裂纹,这也是润滑油温升的原因之一。原因分析:偏心轴与推力轴承配合不良,造成偏心轴运行轨迹发生变化,导致偏心轴套与主轴接触不良。解决方法:查明主轴与偏心铜套接触不良的原因,研磨铜套接触面,并在裂纹处钻孔止裂,避免裂纹扩展。

(5)拆开检查偏心轴与机架铜套接触情况,将偏心轴吊出,发现机架铜套接触面接触不良。架套上缘有裂纹,铜套合金块松动,偏心轴下端面和上推力轴承上端面磨损。

 原因分析如下:①偏心轴定位孔内有异物,顶起定位销,导致定位销磨损,偏心轴下端面磨损;②、偏心轴下端面尺寸与推力轴承上端面定位位置不一致;③上推力轴承一侧磨损,推力台阶面过高,运转时接触偏心铜套,造成偏心铜套磨损发热:这也是造成轴承之间接触不良的主要原因偏心套和主轴:解决方案,

① 清理偏心轴定位孔内的异物;② 对偏心轴和止推轴承的下端面进行机加工,保证其安装配合尺寸。
(6)检查油底壳,发现油底壳端盖上止推轴承的花键槽磨损,磨成沟槽。原因分析:油底壳的花键槽被磨成槽,卡住推力轴承下推力板,造成下推力板卡死倾斜,最终导致偏心轴倾斜,造成接触不良偏心轴与套筒之间,发热、燃烧。处理措施:更换油底壳和止推盘,确保偏心轴运转顺畅。
(7)检查和检测传动轴的轴向位移和径向跳动。轴向检测方法:①拆下联轴器;②在联轴器端固定百分表,用于监测;③ 顶出联轴器端,用钢钻夹住小齿轮侧。位移实测值为3.8mm,大于标准值(标准0.8~1.6mm);水平轴径向位移的检测方法:将百分表装在联轴器上,用千斤顶测量其径向位移,测量值在标准范围内。原因分析:轴向位移较大,导致齿顶间隙发生变化。处理措施:调整调整环或在联轴器轴端加垫片,使其轴向位移达到标准值。
(8)检查并检测偏心轴与水平轴齿轮齿顶和齿侧的间隙。若间隙不符合标准要求,应加减垫片进行调整,确保齿顶与齿侧间隙符合要求。
(9)检查冷却系统管路及闸阀。检查管路是否畅通,闸阀是否损坏或堵塞,确保冷却系统正常,起到冷却作用。
经过以上逐项检查和彻底处理后,西蒙斯圆锥破碎机运行正常,无任何高温,升温快,运转正常。

3 结论
席梦思圆锥破碎机温度高、温升快的原因有很多。要根据设备故障现象和实际情况,逐项检查、分析、处理,确保设备正常安全运行